该装置自2000年11月投产以来,已连续安全运行了2700多天,多年来,为确保电厂正常发电,给油田生产提供动力保障。该装置始终坚持运行,致使站内多台换热器、分子筛干燥塔等设备长期处于超负荷运行状态,未能按期进行检修,使装置隐含很大的安全隐患,同时也影响了装置回收率。为了排查隐患,提高装置运行效率,确保装置安全、高效、连续、平稳运行,进一步提高生产效能和经济效益,决定对该装置实施自投产以来第一次大规模的停产检修和改造工作,此次检修主要分站内技术改造、压力容器检修、隐患整改三部分进行。
采油一厂在检修前召开专题会议,在科学论证的基础上,制定了详细的施工方案以及安全防范措施和突发情况应急预案。在检修过程中,针对时间紧、检修工作量大的特点,为保证检修工程顺利进行,一厂狠抓现场施工管理工作。参战人员成立专项小组对各检修单位的安全施工、工程质量进行全程动态监督,使检修重要环节得到了保证;工作落实到专人,做到定点、全天候的协调和保驾护航,以确保检修严格按时间接点保质保量稳步推进。厂、站领导更是心系装置,亲自深入现场抓工程进展情况,还为现场施工人员送去了西瓜、绿豆汤、藿香正气水等防暑降温物品,有力地确保了人身安全和检修工作如期运行并顺利收尾。
投产前,厂、站领导更是高度重视,多次召集技术人员、重要岗位操作人员以及施工单位共同研讨投产方案,层层细化,不放过任何一个环节。成立了由厂长胡广杰任总指挥,副厂长蒋勇任现场指挥组组长的塔河采油一厂30万方轻烃回收装置投产总指挥组,并成立安全检查组、工艺流程检查组、设备物资保障组、消防保卫组等十个小组,以保障投产顺利。8月30日,装置各项检修工作按原计划安全高效完工, 31日上午,在确认现场所有准备工作全部到位之后,于12:30分左右,顺利开机,技术人员和岗位人员严密监控运行参数,并进行实时调整。目前,设备、各工艺流程运行正常,30万方轻烃回收装置检修投产工作实现了一次性投产成功。
此次检修改造完成后,不但使该装置制冷工艺由浅冷变为深冷,可在原有基础上进一步提高液化气产量,增创经济效益。同时,会使装置运行更加安全、平稳,达到确保分公司天然气处理系统整体运行稳定的目的。